不少中小電線電纜廠采用罐式退火工藝,銅線表面常發(fā)生變色、發(fā)黑,影響產(chǎn)品質(zhì)量,需要分析解決。 1、銅線表面發(fā)黑的原因 某廠采用罐式退火工藝流程為:檢漏后開始升溫,升溫至150 ℃左右,先抽真空,再充入保護氣,然后繼續(xù)升溫至退火溫度,保溫1~3 h。整個工藝過程加熱時間達4~8 h,出爐空冷4 h,然后水冷。而夏天出爐冷卻至產(chǎn)品表面溫度50 ℃以下出罐,則需耗時30 h左右。
在罐式退火工藝條件下,造成銅電線在罐內(nèi)和出罐后表面變色、發(fā)黑的常見原因如表1 所示。
表1 退火銅線表面變色、發(fā)黑的原因問 題 影響因素 原 因變
色
發(fā)
黑操作者手或臟手套接觸產(chǎn)品高于50 ℃出罐裝料碰觸罐壁未按規(guī)程操作工藝退火制度不合理規(guī)定抽氣時間不足未洗爐環(huán)境潮濕結(jié)露煙塵濃度大SO2含量高設(shè)備真空泵故障真空泵油漏入罐內(nèi)退火罐污染退火罐密封不嚴(yán)原材料銅中雜質(zhì)含量大保護氣體不純銅線表面殘留軋制油銅線退火后立即出現(xiàn)或經(jīng)一段時間后出現(xiàn)表面變色、發(fā)黑的現(xiàn)象,可以認(rèn)為是一種腐蝕 過程。根據(jù)金屬的腐蝕理論,金屬腐蝕是金屬表面或界面上進行的化學(xué)或電化學(xué)多相反應(yīng),使金屬轉(zhuǎn)入了氧化狀態(tài)。由腐蝕過程的特點看,可把金屬腐蝕分為化學(xué)腐蝕、電化學(xué)腐蝕和物理腐蝕。銅線退火過程中出現(xiàn)的表面變色、發(fā)黑的現(xiàn)象,可以認(rèn)為是化學(xué)腐蝕為始,繼而發(fā)生電化學(xué)腐蝕。退火產(chǎn)品降溫出罐后,其表面出現(xiàn)的腐蝕現(xiàn)象以繼續(xù)進行的電化學(xué)腐蝕為主 。
金屬的腐蝕是十分復(fù)雜的過程。環(huán)境介質(zhì)的組成、性質(zhì)、溫度、金屬的表面狀態(tài)、化學(xué)成 分、組織結(jié)構(gòu)、應(yīng)力狀態(tài)都可對腐蝕造成很大的影響。銅在空氣中的氧化,常溫下就可以進行,在銅表面生成一層很薄的氧化膜。在退火罐內(nèi),高溫下*易引起銅化學(xué)腐蝕的原因是罐內(nèi)含有一定濃度的氧,如罐內(nèi)未抽凈的空氣、保護氣中含有的氧氣、冷卻過 程中罐內(nèi)保護氣壓低于大氣壓時因密封不嚴(yán)而滲入的空氣等。退火罐內(nèi)的氧在450~500 ℃ 的條件下與銅發(fā)生如下反應(yīng):(1)(2)在式(1)、式(2)中,氧化物的平衡氧壓分別是10-12Pa和5×10 -16Pa。
為了驗證退火罐內(nèi)氧對銅線的腐蝕作用,我們在試驗室中利用真空爐模擬實際的退火工藝 (但不通保護氣)對紫銅試樣進行試驗,結(jié)果如表2所示。表2 真空度對銅線表面狀態(tài)的影響真空度/Pa 試樣表面狀態(tài)
0.75 表面光亮
200 表面發(fā)暗,無光澤從試驗結(jié)果看,在真空度較低的情況下,退火罐內(nèi)存在著明顯的化學(xué)腐蝕作用。
但在實際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),當(dāng)嚴(yán)格控制退火罐內(nèi)氣氛的純度(氧濃度很低)后,退火銅線出罐后若干時間(一般是幾十分鐘至幾小時),銅線表面仍然出現(xiàn)變色、發(fā)黑的現(xiàn)象。這種現(xiàn)象主要是由殘留在銅線表面的拉絲潤滑油對銅線表面的腐蝕引起的。
為了驗證潤滑油對銅線的腐蝕作用,在真空爐內(nèi)模擬實際的退火工藝對表面涂覆拉絲 潤滑油的紫銅試樣進行了試驗,結(jié)果如表3所示,從試驗結(jié)果可見,潤滑油的存在會引起銅 線表面嚴(yán)重的腐蝕。
表3 軋制潤滑油對銅線表面狀態(tài)的影響真空度/Pa 表面涂覆潤滑油 出爐后銅線表面狀態(tài) 出爐后72 h銅線表面狀態(tài)
0.75 多 發(fā)暗、變色(紫褐色) 嚴(yán)重變色、發(fā)黑
0.75 少 發(fā)暗,淺褐色 變色、發(fā)黑
0.75 無 表面光亮 表面未變色殘留在銅線表面的拉絲潤滑油,在退火溫度下,其中的飽和烴類、酯類物質(zhì)裂解后產(chǎn)生 的活性碳原子、一氧化碳等裂解產(chǎn)物能還原CuO,破壞銅線表面的氧化膜層,引起銅線表面活化,使活性碳原子沉積在活化表面(如殘留的潤滑油較多,會在銅線表面沉積一層碳黑), 此外,潤滑油中的S等雜質(zhì)也與銅發(fā)生反應(yīng),生成CuS,見式(3)~式(5)。
CuO + CO →Cu + Co2 (3)
Cu + C → Cu [C] (4)
Cu + S → CuS (5)
產(chǎn)品出罐后,在大氣中,附著在銅線表面的碳或CuS能與銅組成腐蝕原電池,使銅表面進一步腐蝕變色,如式(6)、式(7)。同時,沉積在銅線表面的微小碳顆粒能吸附大氣中的SO2和水汽,在銅線表面形成有腐蝕性的酸性電解液,生成一層可見膜CuSO4.3Cu(OH) 2,這樣在銅線表面既發(fā)生原電池腐蝕反應(yīng),又發(fā)生酸性腐蝕反應(yīng),使銅線表面變色。陽極 Cu2+ + 2e - (6)
陰極 O2 + 2H2O + 4e → 4OH - (7)2、 工藝改進 銅線退火過程中出現(xiàn)的變色、發(fā)黑現(xiàn)象,主要是由退火罐內(nèi)的氧化反應(yīng)和出罐后的電化學(xué)反應(yīng)引起的,工藝上可通過采取杜絕罐內(nèi)氧化反應(yīng)和防止罐外電化學(xué)反應(yīng)的辦法來避免或減少銅線的變色、發(fā)黑。具體的工藝措施如下:
?、?及時更換破損拉模,防止因拉模破損劃傷銅線表面,從而在劃痕內(nèi)殘留較多的潤滑油, 引起產(chǎn)品變色、發(fā)黑。
?、?定期對退火罐進行高壓水沖洗、烘干清理,保持罐內(nèi)清潔。同時廢除在罐內(nèi)放置木炭的 退火方法,減少碳塵顆粒附著在產(chǎn)品表面。
?、?采用N2氣替代壓縮空氣試驗退火罐氣密性,并在退火罐升溫至200 ℃的過程中連續(xù)抽氣 ,一方面可使升溫過程中罐內(nèi)氧濃度降低,另一方面可使揮發(fā)的潤滑油蒸汽排出而不會沉積 在產(chǎn)品表面。
?、?應(yīng)對保護氣體進行凈化,避免氧、水蒸汽等有害氣體進入退火罐。
?、?在退火罐出爐空冷過程中,向罐內(nèi)充入保護性氣體,并維持罐內(nèi)壓力大于1個大氣壓, 這樣既可縮短冷卻時間,又可防止因退火罐密封不嚴(yán)而進入空氣。
?、?對退火后銅線實行緩蝕處理。即用浸有銅的氣相緩蝕劑苯并三唑的包裝紙包覆出罐的銅線卷,減緩銅的電化學(xué)腐蝕。
根據(jù)上述工藝改進措施,將罐式退火的工藝流程改進為:某廠采用這種改進的罐式退火工藝進行試驗生產(chǎn),銅線退火后表面變色、發(fā)黑率由原來的9.5%降至1.6%以下,并且取消了砂紙打磨工序。3、結(jié)論 銅線芯產(chǎn)品罐式退火后表面出現(xiàn)的變色、發(fā)黑現(xiàn)象主要是由退火罐內(nèi)的氧化腐蝕和出 罐后銅線表面的電化學(xué)腐蝕引起的。采用杜絕罐內(nèi)進氧,去除殘留軋制潤滑油和退火后對產(chǎn)銅線實行緩蝕處理的工藝改進措施可以有效地解決產(chǎn)品表面變色、發(fā)黑的問題。